Analisis Efisiensi Proses Remove And Install Injector Unit HD785-7
Anriko Abil, Braam Delfian Prihadianto, S.T., M.Eng.
2025 | Tugas Akhir | D4 TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT
Masalah tingginya downtime unit Komatsu HD785-7
di sektor pertambangan diidentifikasi berasal dari gangguan engine, khususnya
abnormalitas sistem injector yang memicu error code CA553 yang
menandakan harus dilakukan pelepasan injector. Penggunaan common tools
dalam proses pelepasan injector menyebabkan kerusakan piping dan
pembengkakan lead time perbaikan secara drastis dari target 16 jam
menjadi 43,72 jam, menyoroti inefisiensi dan risiko keselamatan. Melalui studi
literatur, observasi langsung, dan wawancara, penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi akar masalah tersebut, mengukur efisiensi waktu dan
penghematan biaya dengan implementasi special tool, serta menyediakan
rekomendasi teknis untuk peningkatan keselamatan kerja. Hasil secara konkret
menunjukkan bahwa penggantian injector berhasil memulihkan tekanan rail
dan menekan frekuensi error code CA553. Lebih lanjut, implementasi special
tool terbukti mereduksi lead time pekerjaan "Remove and
Install" injector dari 16 jam dari target yang diberikan
perusahaan menjadi sekitar 11 jam, menghasilkan penghematan lead time total
5 jam yang berimplikasi pada potensi penghematan biaya operasional sebesar Rp
31.424.000 .Selain dampak efisiensi dan ekonomis, analisis Job Safety
Analysis (JSA) mengonfirmasi bahwa penggunaan special tool secara
signifikan meningkatkan keselamatan kerja dengan meminimalkan lima kategori
potensi bahaya. Kesimpulannya, ketiadaan special tool adalah penyebab
utama lead time yang membengkak dan kerusakan komponen, dan adopsi special
tool terbukti efektif dalam mereduksi lead time, menghemat biaya,
serta menjamin keselamatan kerja, memberikan kontribusi terhadap peningkatan
efisiensi operasional.
High downtime of Komatsu HD785-7 units in the mining
sector has been identified as originating from engine disturbances,
specifically injector system abnormalities triggering error code CA553, which
necessitates injector removal. The use of common tools for injector removal
causes piping damage and drastically inflates repair lead time from a target of
16 hours to 43.72 hours, highlighting inefficiencies and safety risks. Through
literature review, direct observation, and interviews, this study aims to identify
the root cause, measure time efficiency and cost savings with special tool
implementation, and provide technical recommendations for improving work
safety. Concrete results show that injector replacement successfully restored
rail pressure and suppressed the frequency of error code CA553. Furthermore,
the implementation of a special tool demonstrably reduced the "Remove and
Install" injector job lead time from the company's 16-hour target to
approximately 11 hours, resulting in a total lead time saving of 5 hours. This
translates to potential operational cost savings of Rp 31,424,000 Beyond
efficiency and economic impacts, Job Safety Analysis (JSA) confirmed that
special tool usage significantly improved work safety by minimizing five
categories of potential hazards. In conclusion, the absence of special tools
was the primary cause of inflated lead time and component damage, and the
adoption of special tools proved effective in reducing lead time, saving costs,
and ensuring work safety, making a contribution to improving operational
efficiency.
Kata Kunci : remove and install, injector, special tool, Komatsu HD785-7