Perbaikan Rancangan Sistem Kerja Proses Produksi Wiring Harness pada Fasilitas Produksi Kendaraan Listrik Gate (Gadjahmada Airport Transporter Electric) dengan Pendekatan Lean Manufacturing
Stericho Ferdinan, Dr.Eng.,Ir.,Muh. Arif Wibisono, S.T., M.T., IPM, ASEAN Eng.
2023 | Skripsi | TEKNIK INDUSTRI
Melihat
rencana pengembangan dari bengkel GATe, yang berencana untuk mengembangkan
kemampuan bengkel GATe dari pembuatan prototipe menjadi memasuki tahap Low
rate initial production (LRIP) pada tahun 2022. Namun terdapat kendala utama
pengembangkan pada salah satu workstation di bengkel GATe yaitu workstation
produksi wiring harness. Hal ini dikarenakan produksi wiring harness
hanya mampu dikerjakan oleh satu pekerja khusus dari bengkel GATe dan tidak
dapat dikerjakan oleh pekerja lain dikarenakan kompleksitas dari produksi wiring
harness itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk
merancang sistem kerja proses produksi wiring harness dari kendaraan
listrik GATe dengan pendekatan lean manufacturing guna merealisasikan
pengembangkan bengkel GATe ke tahap LRIP.
Penelitian
ini menggunakan dokumen produksi berupa wiring diagram sebagai dasar
pengerjaannya. Perbaikan rancangan sistem kerja proses produksi wiring
harness diawali dengan mengidentifikasi pemborosan yang terjadi dalam
sistem kerja yang sudah ada yaitu elemen gerakan. Setiap elemen gerakan akan
diidentifikasi menggunakan 17 elemen gerakan yang dibagi oleh Therblig Motion
Study dan mengklasifikasikannya ke dalam gerakan efektif dan tidak efektif.
Setiap elemen gerakan akan dihitung waktu melakukan elemen gerakan tersebut
menggunakan stopwatch sehingga bisa memperhitungkan pemborosan yang
terjadi. Kemudian dilakukan perbaikan sistem kerja dengan Methods
Engineering (eliminate, combine, rearrange, simplify) berupa
peletakan barang yang selalu sama pada tempatnya, pemanfaatan bahan baku yang
tepat (penggunaan bahan baku selongsong kabel yang sudah terpotong), dan
pemanfaatan alat bantu manufaktur (dispenser isolasi dan meja assembly).
Hasil perbaikan sistem kerja dievaluasi dengan mempraktikkan sistem kerja yang
baru kemudian dihitung kembali waktu pelaksanaan setiap elemen gerakan dalam
sistem kerja yang sudah diperbaiki tersebut.
Hasil
observasi ditemukan bahwa dalam sistem kerja proses produksi wiring harness,
ditemukan bahwa 35.6?ri total elemen gerakan merupakan gerakan tidak efektif,
dengan total waktu gerakan tidak efektif sebesar 39.2?ri total waktu
pembuatan wiring harness. Hal ini terjadi dikarenakan terdapat pemborosan
motion seperti jumlah gerakan: Search (15.07%), Select
(12.1%), Plan (4.49%), dan gerakan tidak efektif lainnya. Kemudian
dilakukan perbaikan sistem kerja dengan metode peletakan barang yang selalu
sama pada tempatnya, pemanfaatan bahan baku yang tepat, dan pemanfaatan alat
bantu manufaktur dapat mengurangi elemen gerakan pemborosan sebanyak 24.47%
atau setara dengan 1.42 jam (5132.5 detik), sehingga mempercepat waktu siklus
pembuatan satu set wiring harness mobil GATe menjadi 4.4 jam dari yang
sebelumnya 5.82 jam. Sehingga dengan pendekatan perancangan sistem kerja yang
baik mampu meningkatkan produktivitas yang signifikan.
Kata
kunci:
Wiring harness, Lean manufacturing, Motion study, Perancangan
Sistem Kerja, Alat Bantu Manufaktur, Low Rate Initial Production.
Seeing
the development plan of the GATe workshop, which plans to develop the
capabilities of the GATe workshop from prototyping to entering the Low rate
initial production (LRIP) stage in 2022. However, there is a significant
obstacle to developing one of the workstations at the GATe workshop, namely the
wiring harness production workstation. This is because the production of a wiring
harness can only be done by one particular worker from the GATe workshop and
cannot be done by other workers due to the complexity of the wiring harness
production itself. Therefore, this study aims to design a work system for the wiring
harness production process from GATe electric vehicles with a lean
manufacturing approach in order to realize the development of the GATe workshop
to the LRIP stage.
This
study used production documents in the form of wiring diagrams as the basis for
the work. Improving the work system design of the wiring harness production
process begins with identifying the waste that occurs in the existing work
system, namely the motion element. Each movement element will be identified
using 17 motion elements divided by Therblig Motion study and classified into
effective and ineffective movements. Each movement element will be counted when
performing the motion element using a stopwatch so that it can calculate the waste
that occurs. Then, the work system was improved using Methods Engineering
(eliminate, combine, rearrange, simplify) in the form of placing items
consistently in the same place, using suitable raw materials (using raw
materials for cable sheaths that have been cut), and using manufacturing aids
(insulation dispensers), and assembly table). The results of the repair work
system are evaluated by practicing the new work system and then recalculating
the execution time for each element of the movement in the work system that has
been repaired.
The
observation results found that in the work system of the wiring harness
production process, it was found that 35.6% of the total movement elements were
ineffective movements, with a total ineffective movement time of 39.2% of the
total wiring harness manufacturing time. This happens because there are wasted motions
such as the number of moves: Search (15.07%), Select (12.1%), Plan (4.49%), and
other ineffective moves. Then improvements were made to the work system with
the method of placing items consistently in the same place, using suitable raw
materials, and using manufacturing aids could reduce wasteful movement elements
by 24.47% or the equivalent of 1.42 hours (5132.5 seconds), thus speeding up
the cycle time for making a set of wiring the GATE car harness to 4.4 hours
from the previous 5.82 hours. So, a good work system design approach can
increase productivity significantly.
Keywords: Wiring harness, Lean
manufacturing, Motion study, Work System Design, Manufacturing Auxiliary
Equipment, Low rate initial production.
Kata Kunci : Wiring harness, Lean manufacturing, Motion study, Perancangan Sistem Kerja, Alat Bantu Manufaktur, Low Rate Initial Production.